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本报讯(通讯员 高锦燕)长城钻探钻井一公司陕北项目部大力推广应用充气钻井技术,钻井施工速度比原来提高了50%以上。目前,该项目部在子洲气田已开钻13口,交井11口,平均钻井周期31天,比以往该区块平均钻井周期缩短了40多天。
长庆油田子洲气田天然气含量丰富,单井日产5万立方米以上。由于该区地下情况复杂,在三叠系刘家沟组和石千峰组地层极易发生恶性井漏,使得钻井施工极其艰难。在2006年以前施工的70口井,除5口发生一般性漏失外,其余井全部严重漏失,平均漏失量在1万至1.5万立方米。因漏卡事故频繁发生,该区平均钻井周期70天,最长钻井周期达142天。
公司陕北项目部想甲方之所想,急甲方之所急,承担了该区块部分气井施工任务。项目部专门成立“子洲区块项目组”,对钻井持续提速的有利条件以及存在的客观困难进行了调查、分析,有针对性地开展适合区块地质特点的配套技术体系攻关并取得成功。
施工中,陕北项目部一方面积极利用邻井地质资料来正确进行层位对比,初步摸清口井施工的地质情况,另一方面认真做好钻井施工过程中的参数监测及异常预告分析,为钻井队的每个生产施工工序决策提供科学依据。同时,制定科学的口井技术预案,创新地在漏失井段大胆采用充气钻井新技术,把摸索充气钻井技术措施与灵活运用成熟技术相结合,并大力推广PDC钻井技术、钻井液中提前合理混入堵漏剂的漏失预防技术、桥塞及水泥堵漏的复合堵漏技术等综合配套技术体系,使得该区块的漏失问题最小化。现场施工证明,上述技术措施和应用充气钻井技术减少了地层压力不平衡因素,避免了井下发生严重漏失和卡钻事故,实现了钻井提速和安全提速的双目标。
另外,该项目部还找准了影响区块生产时效的五个突出矛盾,通过严密组织生产运行,强化设备、钻具、泥浆等基础管理工作,最大限度减少非生产损失时间,收到了良好成效。该项目部交出的11口井中,每口井的钻井液损耗量在1000立方米左右,大大节省了钻井液各项材料费用,每口井可节省施工用水费用20多万元,泥浆堵漏材料费用近30万元。
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