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大庆采油二厂作业大队不断强化降本增效出新招,新在哪儿?记者近日了解到,他们不走传统老路,注重在变化中求效,在探索中增效,既尝到了甜头,又为企业发展奠定了基础。
工人不再穿大绳,井架背着滑车跑
过去这个大队上井施工的第一项任务是立好井架后穿大绳,按照穿大绳要求,先要由作业机把1吨多重的滑车拉到井口,而后由专人爬到井架上面,由地面的施工人员配合一股股把大绳穿好,穿好大绳至少要两三个小时,费时费力,但作业施工流程上就是这样规定的。
能否不用穿大绳让井架直接背着滑车跑呢?这种做法算不算违反规定?为这事领导没少费心思,最后经过大队生产部门反复现场试验,得出结论,井架可以背着滑车跑。其实方法很简单,只要用两个绳卡子卡住大绳,固定在井架上即可,这样不仅省去了穿大绳的麻烦,降低了工人的劳动强度,而且一算效益账,大队领导更乐了,一年施工按2000口井算,扣除操作成本每口井按1.2万元算,一口井节约2个小时,一年就是3600个小时,全年可节约成本百万元。
储水池换罐车,省时又节约
在作业施工中,按照施工工序要经常洗井,这就需要大量的工业用水。过去为了洗通油管,每次干完活从一个施工场地搬到另一个施工点都要带上4个大储水池,一到施工现场首先要给4个大池子装满水,干完活后还得用专用的搬家车搬这4个“大池子”,如果洗井的水有剩余就得就地放掉,既浪费了水资源又浪费了车辆费。
传统的做法被改变了,方法很简单,简化流程,不用罐车天天背着这4个大池子跑了,临时根据现场施工情况,制定用车计划,需要多少水直接用罐车拉,不够随时补充,这一机动灵活的办法一出台,立即受到了基层队伍的欢迎。一口井如果浪费5立方米水,每立方米水按4元钱计算,一年施工1900口井的话就可节约成本3.8万元,这还不算过去用储水池时清理剩余污水的时间。
修旧利废,管钳拼装着用
这个大队经常算效益账,员工们懂得省出来就是创造效益的道理。他们大刀阔斧的实行起点位管理,即小到一件工具,大到设备和施工质量,都做到事事有人管,事事有专责。就连管钳使用这种小事都做到责任划分,队里将管钳等小件工具配发到班组,记入班组成本,并实行严格的考核和成本兑现制度,使员工由被动型节约转变为主动型节约。
现在,干完活管钳随手扔的现象没有了,不少员工还主动的搞起了修旧利废,把坏管钳拼装成一把能干活的家伙。
大队给员工算了一笔账,如果每月每班少领取1把管钳,按每把管钳400元计算,全队共计72个班组,每年将节约成本34.56万元。
算来算去,员工得到实惠才是真的,现在这个大队的成本管理不仅得到了有效控制,员工的奖金月收入比以往大大增加了。在算细账中员工们明白了一个道理,那就是节约成本就是在给自己创效。
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