|
2007年,成功完钻大庆油田最深水平井——徐深1-平1井;5支钻井队深井年进尺突破万米大关,再次刷新了“庆深速度”;海拉尔地区平均队年进尺上万米,创出了该地区历年施工最好水平。看大庆钻井一公司如何——
常年征战庆深气田、海-塔探区主战场的大庆钻井一公司,2007年创出一连串骄人纪录:
成功完钻大庆油田最深水平井——徐深1-平1井;有5支钻井队深井年进尺突破万米大关,再次刷新了“庆深速度”;海拉尔地区平均队年进尺上万米,创出了该地区历年施工最好水平。
有人不禁要问,钻井一公司怎么这么能打敢拼?因为他们铸就了法宝——科技创新。
大手笔投入攻克“高精尖”项目
钻井一公司的决策者们深刻认识到,企业要想有高效益就必须要加大科技投入,掌握“高精尖”技术。为此,他们在科技投入上下了大手笔。
几年来,钻井一公司建立完善了科技创新投入稳定增长机制,按照经营收入的比例提取科研费用,实行项目长负责制,择优组成项目攻关小组。对于局级、钻探工程公司和公司级科研等按项目需求给予资金投入,仅去年就投入2500多万元,为保证科研工作顺利开展,提供了雄厚的资金保障。
水平井钻井技术能够提高油气采收率,当前国内外大型石油企业十分青睐这种钻井技术,大庆油田在深层使用方面还是空白。为了加快庆深气田勘探开发速度,钻井一公司把大庆深层水平井钻井技术研究列为重点科研项目之一。
2006年以来,该公司抽调骨干技术人员,加大科研攻关力度,配套形成了深层砾岩水平井井眼轨道优化设计技术、井眼轨迹控制技术和井安全钻进等核心技术,并在两口试验井中靶率达到100%,取得了显著效果,为今后推广积累了宝贵的施工经验。
2007年,钻井一公司通过不断加大科研投入,突出自主创新,全年共开展科研攻关27项,完成重大现场试验26项,推广新技术8项,获得国家专利1项。
大气力转化赢得“满斗金”回报
科研成果不是一卷卷图纸、一堆堆数据,如何转变为现实生产力和市场竞争力?钻井一公司在生产实践中找到了答案。
庆深气田地下情况非常复杂,地温高、可钻性差,最硬的岩石像金刚石一样,深井钻井提速是个“天字号”的难题。为此,钻井一公司边摸索、边实践、边总结,通过开展多项现场提速试验,深入分析地层特点,总结试验失败教训,最终形成了复合钻井技术。去年13口深井二开井段全部推广应用复合钻井技术,平均钻速3.96米/小时,与常规钻井相比提高34%,平均每口井节省钻井周期8天。
然而,科研人员并不满足。通过认真分析,他们大胆地在更深更硬的地层进行复合钻井试验,先后创出了290天单支钻井队年进尺突破万米大关、全年有5支钻井队破万米、平均工期比会战初期缩短50天以上等30多项高水平、新纪录,为加快探明第二个1000亿立米天然气储量提供了强有力的技术支撑。
钻井一公司不断利用研究出的新技术解决生产中遇到的问题,真正将科研成果转化为服务质量与企业效益。2007年累计钻井119口,进尺29多万米,其中利用新技术完成50口井,创产值6亿多元,为实现企业长足发展迈出了坚实的一步。
大气魄培养造就高水平人才
保持旺盛技术创新能力就要培养高水平科技队伍。为此,钻井一公司注重完善配套机制,为科技人才成长创造条件。
几年来,钻井一公司选拔推荐聘用了中国石油集团、管理局和钻探工程公司级30名科技人员为技术专家,6名岗位工人为技能专家。对受聘人员给予优先参与内部岗位竞聘、优先外送培训和学习深造、优先承担科研项目的政策。特别是对公司级学术技术带头人每月给予500元的技术津贴,承担项目科研人员还根据所承担项目级别,每月给予不同数额的科技津贴,极大地激发了科研人员立足岗位、科研攻关的积极性。
公司通过外送培训与自主培训相结合、与大专院校联合办班等形式,积极为技术研发人员创造学习条件,去年先后选派180人次参加了大庆石油学院、西安石油大学等专业技术人才培训班12期,有效提高了专业技术人员的理论水平,增强了掌握前沿尖端技术和自主研发能力。
公司建立动态管理机制,用思想素质考核、理论技能测试、工作业绩评价,定期为钻探集团技术和技能专家评价打分,对于聘期内没有任务的人员取消聘用资格。激励和约束机制并行,对受聘人员形成了压力,对广大科技人员增加了吸引力,有效激发了全体职工学习和工作热情。
目前,钻井一公司初步形成了470多名工程技术人员,44名高级工程师,9名享受中国石油集团、管理局和钻探工程公司级津贴的专家人才梯队,为企业发展提供了强有力的科技人才支撑。
|