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何峰巍正在滚烫的阀体上堵漏。
人物小传:
何峰巍,九江石化建安公司检修车间副主任,1991年重庆大学电厂热能动力工程专业毕业后分配到九江石化总厂工作,十六年如一日扎根基层,埋头耕耘在检修岗位上。在建安公司检修车间主要分管合成氨、尿素、焦化、热电、气分、溶脱、排水、油品等16套生产装置静设备的日常维修和检修的工作。由于在常减压、化肥、溶脱装置带压堵漏的高危突击抢修任务中表现出色,他先后3次荣立三等功,被领导和同事们誉为“堵漏专家”。
只有加不完的班,没有干不了的活
检修工作是集苦、脏、累、险、难于一体的技术活,何峰巍负责的装置区点多面广,检修任务繁重,付出了比常人更多的努力和艰辛。
“只有加不完的班,没有干不了的活。”这句话成了何峰巍时常挂在嘴边的最经典的口头禅。据不完全统计,2006年他加班200多次,加班时间累计400多小时。
何峰巍勤于学习,善于思考,钻研带压堵漏知识,多年的实践经验积累,使他练就了过硬的专业技能,熟练掌握了石化装置各种带压堵漏技巧,成为检修堵漏的“行家里手”。2006年,何峰巍带领检修人员出色地完成1500多项带压堵漏抢修项目,将一次次险象环生的事故隐患化险为夷,为企业挽回了巨大的经济损失。厂里一些难度较高的带压堵漏任务,大多是由何峰巍现场勘测和设计的,常减压、化肥、溶脱装置的成功堵漏,堪称三次经典“战役”。
2006年9月19日,化肥装置合成氨DA301塔顶出口管线因腐蚀严重出现漏点。5兆帕的含有一氧化碳、氢气、氨气的混合气体从管线裂口处往外喷射,有毒又易闪爆,情况万分紧急。何峰巍临危受命,他和几个同伴一起穿上银色的高温防护服,爬上50多米高的塔顶进行带压堵漏。在氮气的掩护下,冒着670℃的高温,上卡具、注胶,卡具密封面施焊……经过8个多小时的连续奋战,终于成功地将漏点堵住。
只有学不完的技术没有闯不过的难关
何峰巍将所学理论知识结合实践经验大胆创新应用到工作中,开创性地设计了一些带压堵漏方法及技巧,并多次在装置抢修中成功应用,其中许多特殊堵漏技术在石化企业同行中都是首创。
2006年12月30日,化肥装置合成气化B炉废锅φ2000毫米的大法兰密封鸭嘴焊缝在装置开工时出现了7处裂纹漏点。由于操作压力为10兆帕,温度高达380℃,大量的蒸汽从焊缝裂纹处直射而出。如果泄漏点得不到及时处理,将迫使合成氨装置B系列停工。
何峰巍接到紧急抢修指令后,立即组织抢修突击队赶赴现场。检修车间抢修突击队开始实施带压堵漏作业,他们运用何峰巍设计的堵漏技术进行带压堵漏,经过36小时的艰苦连续奋战,终于成功地将肆虐的漏点制服。
八罐区放空火炬酸性气管线腐蚀相当严重,三套硫磺尾气焚烧炉集气管箱多根支管泄漏,酸性气不间断地向外溢出。如果不及时处理,生产装置排放瓦斯至火炬从孔洞漏出,将危及生产装置的稳定运行与周边居民的安全。
责任重如泰山。何峰巍带领抢修队员们,在火炬龙门架上冒险作业。由于管线腐蚀相当严重,粘接剂用量大,检修成本高。何峰巍凭着多年的堵漏经验,终于想出了一个最佳的解决方案。他指导抢修队员们将同径273毫米的管子剖开,制作成长条瓦状,垫橡皮,用绑扎机钢带绑扎牢固,有效地堵住了被腐蚀穿孔的大漏洞。两年来,他们应用此法堵住火炬酸性气线上的漏点共计95处,确保了生产装置及九江市区周边居民的生产生活安全。
何峰巍就是这样一位长期奋战在检修一线的基层管理者,用自己对石化事业的执著追求和热爱,在自己平凡的工作岗位上勤奋工作、恪尽职守,谱写着一曲感人至深的奉献者之歌。
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