|
本报讯(特约记者 刘积舜)10月12日,记者从中国石油大学(华东)重质油国家重点实验室获悉:由该校自主研究开发的两段提升管催化裂解多产丙烯(TMP)技术工业化试验取得重大成果。试验表明:常压渣油经催化裂解,丙烯收率超过18%,液化气、汽油与柴油收率之和接近83%。
丙烯是工业生产中重要的基本有机化工原料,主要来源于石脑油蒸气裂解和催化裂化。近年来,以重油为原料,经催化裂化或裂解多产丙烯受到广泛重视。
两段提升管催化裂解多产丙烯技术是基于中国石油大学(华东)自主研制开发、拥有自主知识产权、以多产轻油为目标的两段提升管催化裂化技术平台,在原有的分段反应、催化剂接力、短反应时间和大剂油比等特点的基础上,赋予了组合进料、低温大剂油比和适宜的反应时间等全新的内涵。
在中国石油大庆炼化公司进行的12万吨/年工业化试验中,以大庆炼化常压渣油为原料,在没有进行混合碳四回炼的条件下,丙烯收率已达到18%以上,液化气、汽油与柴油收率之和接近83%,汽油产品接近97号,接近欧Ⅲ标准。
专家认为,该技术工业化试验的突破性进展,对于我国乃至世界化工工业具有重要影响,将带来巨大的经济效益和社会效益。
另悉,催化裂化多产丙烯技术中的催化剂/助剂于9月27日通过山东省科技厅组织的专家鉴定,成果达到国际先进水平。
|