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2006年,吐哈油田温米采油厂节约电费500万元,节约注水量近7万立方米,减少绿化用水7000多立方米——走进吐哈油田公司温米采油厂,在每一个区块都能看到节能试验井、节能型抽油机,都能看到各种节能技术、节能材料的广泛应用。
精细管理获得先进称号
温米采油厂统一领导节能工作,设立专兼职节能管理和维修人员26人,形成立体式管理网络,充分满足全厂节能管理和降低能耗的要求。采油厂制定制度,建立有效的管理和约束激励机制,保证节能节水管理和指标分解考核工作。
温米采油厂分解考核指标,细化能耗定额,据上年度各类设备、装置运行以及油田开发状况,预测当年的用电、用水量,并将区块、单元以及装置能耗测算结果向基层单位通报,以此作为指标分配的基本依据;分析油田开发、装置以及各类设备运行的节能潜力,确定节能降耗目标,将目标分解到油藏工程、采油工程等生产单位具体实施。温米采油厂通过节能指标测算、潜力分析和指标划分考核,推动了节能管理工作的高效运行,各工区积极探索节能管理新方法,将节能降耗工作落到实处。
近3年的统计数据显示,温米采油厂在装机负荷上升29.5%的情况下,实现了总用电量下降4%的目标,各项能耗指标均得到了有效控制。2006年,采油厂获得吐哈油田公司“节能节水先进单位”称号。
技术节能呈现迷人魅力
2003年以来,温米采油厂加快节能技术应用步伐,结合现代设备运行管理方法,通过提高设备性能,推广应用节能新技术,开展在线监测以及技术更新改造等手段,使节能工作取得实效。
采油、注水系统是采油厂的耗电大户。温米采油厂对抽油机现场管理实行测试整改再测试的方式,先后安装运行抽油机无功补偿、空抽控制、节能电机、变频等装置192台套,抽油机平均系统效率提高3个百分点;改进注水泵液力端进排液阀结构,应用纳米润滑油添加剂,平均注水用电单耗降低1.46千瓦时。仅2006年,采油厂节电716万千瓦时,节约电费500万元。
在天然气综合利用方面,采油厂通过实施天然气联网调气工程、重接触塔吸收工艺等技术,实现了油田伴生气全部回收利用,昼夜燃烧达10年之久的火炬被彻底消灭,天然气综合利用率提高9个百分点,每天增加商品天然气外输量1.6万立方米。
节水绿化描绘美丽画卷
温米采油厂把生产、生活和绿化用水作为节约用水的关键。油藏开发技术人员经过深入研究,提出并实施了“两强化、两控制、分段注水”的开发策略,既保证了油田开发的需要,又降低了无效液量的产出,每年节约注水量近7万立方米。
温米采油厂积极创建“园林化工厂”,以降低绿化环保成本为着力点,开展污水过滤技术研究,使用净化污水灌溉,取得了显著成效;投用保水剂,每年减少绿化用水7000多立方米。
节水灌溉为厂区绿化注入活力。温米采油厂坚持不懈抓绿化,使曾经寸草不生的戈壁荒原,变得绿树成荫,景色秀美。
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