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大蒸馏走出一等专家——邹本泽
  PBNEWS.COM.CN 2007-02-07 14:06 石油商报
 

  大连被誉为北方城市中的“明珠”,大连石化在炼化企业中也很耀眼,2006年新上了1000万吨常减压装置后,公司更是光芒四射,而我们今天的主人公邹本泽就是这套常减压装置的技术负责人。从一名普通的操作工到蒸馏“大拿”,邹本泽一步一个脚印——

邹本泽平时在人群中一点儿也不起眼,可一穿上工作服,来到车间,他就立刻精神百倍。

  身材高挑,脸庞瘦削,眸子里透着机敏与智慧,这是邹本泽给人的第一印象。屈指算来,自1985年从辽宁石油化工学校毕业到现在,邹本泽在大连石化已经工作了22年,在平凡的工作岗位上创造出了不平凡的业绩。

  作为1000万吨/年常减压联合装置的牵头人,邹本泽从装置的前期工作到装置的一次开工成功,付出了艰辛和努力。特别是在2006年,为大连石化“大蒸馏”做出了突出的贡献。

  谈判成功初显峥嵘

  邹本泽1985年入厂,先后担任过岗位操作员、班长、培训员、工艺技术员。工作15年,一直默默无闻,直到2000年底才担任了一个车间的技术负责人。

  2003年,大连石化2000万吨炼油改造项目启动,其中1000万吨/年常减压蒸馏联合装置作为该项目的龙头,也开始在全公司范围内招兵买马。邹本泽才出现在人们的视野里。

  此时的邹本泽,已经通过中国石油大学(华东)5年的函授学习,经过了1999年在280万装置的改塔锻炼和2001年280万装置改到450万装置的成功扩大改造的岗位实践,成长为一名蒸馏技术专家。邹本泽很快被大蒸馏装置筹建组选中,2003年调入生产新区担任蒸馏装置负责人。

  1000万吨/年是目前国内单套规模最大的蒸馏装置,进入筹备组的邹本泽卯足了劲儿要大干一场。然而,他所面对的第一个问题不是干技术,而是“看”和“谈”。

  大连石化为1000万吨/年装置确定的的目标是“国内争排头,国际创一流”。年一次加工能力1000万吨,如果建成,在国内是当之无愧的前几名,但关键的问题是如何当“一流”,这其中涉及更多的是技术水平的高低。而决定技术水平高低的第一步就是引进设备的选型。

  当时国内没有同类型、同规模的装置,技术选型无先例可查。为此,在引进技术之前,针对各类可选装置的实际操作状况、技术水平,大连石化派出了一个团队对泰国的一家炼油厂进行了考查,邹本泽也在其中。然而这种考查是受限制的,我方人员不能进入核心的关键装置内,只能在控制室浏览一下流程,在操作间走马观花般地看一下参数。然而就凭这一点,邹本泽居然看出了“真章”。邹本泽与其他考查人员一样似乎是在漫不经心地“参观”着。然而,在操作室里,邹本泽捕捉到了深拔技术的核心——高真空操作数据;现场看对方操作运行的非常平稳,技术得到肯定。他甚至从对方无意间泄漏少许的减压蜡油中,判断出了这个产品质量没有问题。通过这次考查,对引进这个技术,心里有了底。

  技术选型基本确定之后,关键的就是技术谈判和商务谈判。2004年的早春2月,古都洛阳的牡丹已经鼓起了花苞。而此时大连石化1000万吨/年装置的引进谈判也在洛阳跟壳牌展开。先是谈技术构件,紧接着就是价格,艰难的讨价还价、复杂的商务条款、严谨的法律程序,一环扣一环。邹本泽与我方谈判组其他成员紧密配合,以真诚的态度,加上对市场精确的分析来打动对方,从白天谈到黑夜,直到东方露出曙光。2月27日我方最终以壳牌同类装置从未有过的低价格签订了合同。

  身先示范顽强攻克难关

  1000万吨/年常减压装置采用壳牌公司的先进工艺包设计,技术的先进性和装置的复杂程度远远超过邹本泽曾接触过的装置。加上如此大规模的技术引进国内从未有过,邹本泽不敢有半点松懈。

  装置说明大部分是英文,邹本泽英语底子薄,他就利用业余时间补习,将操作中用到的英语词汇、短句汇总到一起,制成小卡片,放到口袋里随身带着强化学习。对该装置的减压深拔核心技术,他带领专业人员与专利商反复进行交流学习,研究工艺包,将工艺包中的操作理念、注意事项与国内操作思路、操作规程进行反复对比,经过一个多月的辛勤努力,成功编写出专利商认可的减压深拔操作规范。

  1000万吨/年常减压装置的加热炉控制与安全保护系统,精密而复杂。看不懂的,他就反复请教设计人员和自控方面的技术专家,到国内先进装置学习请教,多次到现场反复调试,终于熟练掌握了该系统的连锁和控制,用最通俗易懂的语言形成操作要点,对岗位人员进行培训。每次,他是第一个搞懂专利商传来的技术资料,以便顺利组织开展工作。他先后组织装置技术人员与专利商之间进行了5次视频对接、6次现场对接、两次专家研讨、170多次邮件沟通。

  装置建设工期紧,工艺技术复杂,岗位人员从不同装置抽调,要在很短的时间内掌握装置的技术特点。工艺流程、控制理念和操作方法难度很大。邹本泽深知,掌握了先进的技术是干好工作的第一步,要开好新装置,得有业务熟练技术过硬的技术人员和密切协作的操作团队。装置刚刚开始建设,他就组织人员编写教材,亲自登台讲课,带领操作员到同类装置进行实际流程的培训,现场实战演练,实战考核。

  根据新版操作规程,他们充分消化工艺包特殊操作要求,对全流程的水运、柴油的冷运、热运、三塔系统的无氧操作都做到明确安排,结合实际操作经验,本着稳态开工的原则,他们提出全过程受控的操作思路,用了短短三个月时间,就完成了大蒸馏操作规程的编制。共制定16个稳态、2455个操作步骤。为此,他和技术人员不知工作了多少日夜。经现场开工检验,他和同伴们编写的操作规程完全符合操作实际。特别是对高真空减压部分的开工步骤给予了充分的考虑,减压侧线升温与开放从规程上、网络上安排在白天进行,以求更周密更稳妥。

  严以律己确保万无一失

  装置开工前,邹本泽为了保证每一处装置都准备充分,将近两个月的时间里,他几乎每天都要爬到50多米高的塔上两三次,把70公里长的常减压蒸馏管线全部检查完。一天中午同事们都去吃饭了,他一个人斜躺在椅子上呻吟,正好同事小由听见了,一看他的脚,发现一排新泡磨破了,袜子上都是血。

  装置开工了,邹本泽更是放心不下,连续20多天昼夜待在厂里没有回家。为防患于未然。他带领大家逐条工艺流程精心检查,不留死角,不留隐患,共提出现场整改意见110多条。其中常压二线流程的改动方案,既解决了装置过渡期的能耗问题,又从根本上保证了装置的一次开车成功。

  2006年春节离装置开工仅有一个月的时间,邹本泽在家里待不住,心里惦记着还有很多工作需要做,为了开工万无一失,他带领技术人员在春节休息时间,抓紧进行现场预演、核对开工步骤和总体流程。

  不负所望完成开车成功

  凡事预则立,不预则废。通过开工前周密精细的准备,辛勤的汗水没有白费,在技术人员和操作人员的共同努力下,1000万吨/年常减压联合装置,终于不负所望一次开车成功,可谓打了一场漂亮仗。

  这下本该好好休息一下,而邹本泽一直留守在岗位上,一点都敢怠慢,20多天的没日没夜地劳作,致使他一坐就能睡着。

  一次开车成功后,在邹本泽和技术人员的细心维护下,1000万吨/年常减压第一个周期实现安全平稳运行。但邹本泽仍天天盯在现场细心观察,不断总结改进。国内现有的蒸馏装置加热炉上没有自保系统,炉子越大。邹本泽通过查阅大量的技术资料和相关炼厂的应用案例,基于本质安全的设计原则,在加热炉的安全管理系统上,采用远程室内点火和监控,避免了人员伤害,又提高了工作效率。

  2006年8月,装置进入第一个正常检修期,邹本泽提前介入,及早动手,他把发现的问题提前整理出来,制定了细致周密的停检计划,组织装置人员对遗留的几项问题进行了比较彻底的整改。

  在新区配套装置还没有完全建成投产前,常压三线产品质量有缺陷,邹本泽增加了常压三线汽提塔,得到了根本解决。原减压一线油因后冷措施不完善,需要与蜡油产品合并,造成柴油馏分流失,邹本泽建议对减压一线流程进行改造,每年增加了80万吨以上的柴油,取得了很好的经济效益。装置第一阶段运行中出现的减压蜡油罐震动问题比较突出,对装置的安全生产构成威胁,邹本泽与相关部门协同攻关,彻底解决了这一问题,从根本上消除了这个安全隐患。

  1000万吨/年常减压蒸馏联合装置在经过第一次停工检修后,圆满完成各项检修任务,再一次顺利开车成功,产品质量和各项生产技术指标都达到国内同类装置领先水平。

  邹本泽和他的伙伴们为此付出了很多,他以饱满的热情和顽强的姿态,与1000万吨/年常减压蒸馏装置一样,在日日夜夜地满负荷平稳运行。

  ■记者手记

  1985年入厂,2000年才当上一个车间主任——也就是说,整整15年,邹本泽都是在最基层当最普通

  的操作工人。15年专注于一项工作并不可贵,可贵的

  是,邹本泽不仅专注而且一直在努力提高他的工作素

  养。他报考中国石油大学(华东)的函授,他积极参与

  公司的装置扩大改造,他视公司的事为自己的事。

  于是,他的成功在15年的积累之后慢慢到来——2002年,他荣获大连市“优秀共产党员”、公司“劳动模范”称号;2003年荣获大连石化公司“关键岗位优秀专业技术人才”称号,荣获大连市“百名技术创新能手”称号;2004年荣获公司“蒸馏专业一等技术专家”称号;2006年被评为大连市“百名优秀工程师”之一。

  坚持向前走,定会成功。这就是邹本泽及他的成功给我们带来的启示。

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    作者: 本报记者 刘志平 [关闭窗口]

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